隨著AH36,16MnR等鋼種新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,對(duì)與鋼中硫含量的規(guī)定更加嚴(yán)格了,許多中小型轉(zhuǎn)爐煉鋼廠(爐容量50t以下),由于受各方面原因的制約,爐前沒有鐵水預(yù)處理工藝,造成轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)對(duì)硫含量難以控制,達(dá)不到新標(biāo)準(zhǔn)要求。鐵水用噴鎂粉脫硫是目前效率最高、環(huán)境污染最小的新工藝,國(guó)內(nèi)寶鋼、本鋼等已成熟使用。該技能是向鋼包喂入含鎂包芯線脫硫,取得了良好的冶金效果。
1.包芯線中鎂的配入量。用鎂粉對(duì)鋼液進(jìn)行脫硫處理。驗(yàn)證了鎂是一種很好的脫硫劑,最高脫硫率可達(dá)64.5%。隨鎂單耗的增加,脫硫率出現(xiàn)下降趨勢(shì),原因是隨鎂粉加入量增加,鋼水出現(xiàn)了較大噴濺,鎂的收得率大幅下降。
2.脫硫和脫氧。含鎂包芯線處理鋼水,根據(jù)喂線脫硫的要求,控制鋼中氧含量是有效脫硫的先決條件。
3.喂線深度。為了盡可能提高合金利用率,保護(hù)包底,喂線深度應(yīng)控制適宜。
4.不同規(guī)格包芯線的喂線速度。喂線速度適宜參數(shù)的確定很重要。當(dāng)喂線速度偏高時(shí),喂入鋼包深部的芯線反應(yīng)過(guò)于激烈,引起鋼水濺出;當(dāng)速度偏低時(shí)包芯線易在鋼水表面燃燒,影響冶金效果。
5.吹氬和喂線。通常認(rèn)為喂線的同時(shí)進(jìn)行底吹氬攪拌可促進(jìn)鋼液的流動(dòng),為脫硫提供良好的動(dòng)力學(xué)條件,但在實(shí)際中多個(gè)爐次的結(jié)果與上述觀點(diǎn)相悖,喂線同時(shí)底吹氬的一些實(shí)驗(yàn)爐次出現(xiàn)了鋼液面劇烈波動(dòng)、影響生產(chǎn)操作,同時(shí)脫硫效果不甚理想。
6.脫硫率和溫降。生產(chǎn)結(jié)果表明,采用本工藝可將轉(zhuǎn)爐出鋼前的硫含量w[S]由約0.035%脫至0.020%以下。脫硫率有高有低,脫硫率較低的爐次主要是因?yàn)槌鲣撨^(guò)程中下渣量較大,帶入大量的轉(zhuǎn)爐終渣,導(dǎo)致鋼包頂渣w(FeO)含量和鋼液w[O]含量偏高,從而降低了脫硫效果。
7.社會(huì)效益和應(yīng)用前景。從脫硫熱力學(xué)分析,爐前鐵水預(yù)脫硫比鋼水脫硫既經(jīng)濟(jì)又可行,但鐵水喂線脫硫后必須扒除爐渣,否則,脫硫清在轉(zhuǎn)爐高氧化氣氛下將產(chǎn)生嚴(yán)重回硫,增設(shè)扒渣站及相應(yīng)設(shè)備對(duì)中小型轉(zhuǎn)爐廠無(wú)疑是個(gè)負(fù)擔(dān),長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看也不符合國(guó)家限制中小型轉(zhuǎn)爐發(fā)展的政策導(dǎo)向。
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