【中國鐵合金網(wǎng)訊】隨著酒鋼信息化、自動化技術(shù)的進步,越來越多的自動化技術(shù)應用到了生產(chǎn)一線。著重介紹一下酒鋼焦化廠的干熄焦提升機全自動運行技術(shù)。
干熄焦提升機系統(tǒng)是干熄焦工程的重要組成部分,主要有 APS 夾緊裝置、提升裝置、走行裝置、裝入裝置等子系統(tǒng)組成,提升機本身具有編程控制裝置,通過與其他設備進行合作就可以完成控制、聯(lián)鎖等工作。
2017年之前,酒鋼干熄焦一直運行在“半自動”狀態(tài)。
近年來,焦化廠聯(lián)合自控技術(shù)人員通過技術(shù)攻關(guān),在提升機井架上安裝了10多個雙限位傳感器,將編碼器距離預測整合到程序保護中,改造了裝入裝置、APS、緊急停車等多個關(guān)鍵點的位置傳感器。
從技術(shù)的可行性、安全性方面多次論證、反復調(diào)試,做了大量工作,成功實現(xiàn)了提升機全自動運行,將焦化干熄焦運行技術(shù)提升到了全國先進水平。
提升機實現(xiàn)全自動運行后,提升了運行速度,干熄率從原來的80%提高到90%以上,提高了焦炭質(zhì)量,污染物排放減少,充分發(fā)揮了干熄焦的節(jié)能環(huán)保作用。
通過全自動運行后,節(jié)約勞動力3人,日均節(jié)約熄焦用水100噸,多發(fā)電30000度,全年將創(chuàng)效400余萬元。
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:王可]
評論內(nèi)容